高寒高海拔地区隧道污水治理及资源化利用技术

2025-11-15 02:04:47
申报单位:新疆交投生态有限责任公司 新疆交通科学院研究院有限责任公司
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  总体介绍

  (1)研究背景

  当前,国内多数隧道工程对施工废水的处理仍停留在简易沉淀池处理阶段,通常仅设置一至二级沉淀池,缺乏系统化的混凝强化和精细化控制措施。此类工艺对悬浮物(SS)的去除率普遍较低(约60%左右),出水SS常高于100mg/L,难以稳定达到回用或排放标准。同时,污泥处置不规范,存在二次污染风险,水资源回用率低,整体处理效率与经济性较差。发达国家如北欧、日本等地在隧道施工废水处理方面多采用高度集成的移动式处理设备,自动化程度高、占地面积小,处理效果较好。但其设备投资大、运维技术要求高、能耗较高,且技术封闭性强,本土化适配和后期维护成本较高,难以在我国尤其是西部偏远山区隧道项目中大规模推广。

  本工程以中交路桥G219线昭苏至温宿公路建设项目中的西天山隧道污水治理为依托,该隧道污水治理目前面临两大核心问题:一是隧道出口邻近卡拉格玉勒、木扎尔特及格别里奇冰川,该区域冰川水体生态环境极为敏感,因此隧道施工产生的污水不得直接排放,必须进行回用处理。二是工程地处高海拔严寒地区,低温条件下实现隧道污水的稳定、高效、低成本处理是当前亟需解决的核心技术难题。

  (2)总体思路

  本工程旨在系统解决高寒高海拔极端环境下隧道污水治理难题,总体研究思路遵循“理论奠基→技术研发→工程验证→模式推广”的闭环路径,具体分为以下三个层面展开:

  ①系统调研与评述国内外隧道污水处理、低温污水治理及高原环保技术的研究现状与技术瓶颈。开展高寒高海拔地区隧道污水污水治理理论研究,构建适用于高寒高海拔地区条件的污水治理理论框架,为技术创新提供科学依据。

  ②研发主体工艺与集成系统,完成实地验证与效能评估。以“经济、高效、耐寒”为目标,创新性研发以“三级预沉→智慧节能微涡混凝→无动力水平管沉淀→消毒清水回用/达标排放”为核心的高寒高海拔隧道污水治理主体工艺路线。据此,集成构建一套模块化、智能化的污水处理系统,重点攻克低温反应效率、抗冲击负荷、节能降耗等关键技术难题。

  ③通过在西天山隧道等典型工程中的实地应用,对系统的处理效能、运行稳定性、环境适应性与经济性进行综合验证与优化,形成一套完整、可复制的技术方案,并向其他类似工程进行推广应用。

  主要做法

  (1)主体工艺流程

  本工程采用“三级预沉→智慧节能微涡混凝→无动力水平管沉淀→消毒清水回用/达标排放”的主体工艺路线,并配套“重力浓缩+机械脱水”的污泥处理系统,实现隧道污水的高效净化与资源化利用。具体流程如下:

  ①三级预沉池

  隧道污水首先自流进入三级串联预沉池,通过逐级沉降有效去除大颗粒泥沙。预沉池设计容积较大,具备水质水量调节功能,可应对污水波动。该系统可初步降低悬浮物(SS)负荷,为后续处理单元减轻负担。

  ②智慧节能微涡混凝装置

  预沉后的水自流进入该装置,通过微涡旋混合技术实现投加药剂(PAC30~50mg/L,PAM0.5~1.0mg/L)与原水的分子级混合,有效压缩双电层,促进胶体颗粒脱稳与凝聚。混合时间0.5~2分钟,絮凝时间8~20分钟,系统响应快(启动时间≤15分钟),适应水质水量的瞬时波动。

  ③无动力水平管沉淀装置

  混凝后出水进入本装置,借助水平管沉淀技术实现絮体高效沉降分离。清液向上溢流至回用水池,污泥沉降于底部排泥斗。装置表面负荷为8~15m3/(m2·h),无需外加动力,运行稳定,抗冲击负荷能力强。

  ④消毒与出水单元

  回用水池中设有次氯酸钠投加装置,对出水进行消毒处理,杀灭病原菌。处理后水质SS≤10mg/L,满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)要求,可回用于施工降尘、车辆冲洗等生产环节,或达标排放,水资源回用率显著。

  ⑤污泥处理系统

  预沉池与混凝装置产生的污泥排入污泥池,经重力浓缩后,由叠螺脱水机进行机械脱水,将污泥含水率降至60%以下,形成泥饼外运至指定场所合规处置,实现污泥减量化与无害化。

  ⑥智能控制系统:

  采用PLC控制系统(西门子S7-1200),实现提升泵、加药装置、搅拌设备等的自动控制与远程监控;具备数据采集、故障报警、运行报表生成等功能,提升运维效率。

  预处理沉淀系统:配备三级预沉池,该系统能有效剔除来水中比重较高的泥沙颗粒,显著降低后续处理单元的工作负担,为后续水质净化奠定坚实基础。

  深度处理系统:集成一体化高效沉淀池,融合混凝、絮凝及精密沉淀技术,能高效清除水中绝大部分悬浮杂质,确保出水水质严格符合既定设计标准,水质清澈透明。

  加药系统:配置隔膜加药泵,精准投加混凝剂(PAC)及絮凝剂(PAM)等化学药剂,加速水中悬浮物的聚合并加速沉淀过程,显著提升处理效率。

  污泥系统:选用先进的叠螺脱水机,通过高效的污泥压缩与脱水处理,大幅度减少污泥体积,降低污泥处理成本,实现污泥的资源化减量化处理。

  回用系统:配备稳定的恒压供水系统,确保回用水源持续、稳定供应,满足生产及生活用水需求,实现水资源的循环利用与高效管理。

  (2)主要创新点

  ①清污分治优化系统负荷。采用“清污分流”排水理念,对隧道清水(裂隙水)、污水(施工废水:油污、速凝剂、脱模机、泥砂等)实行隔离、分流处理。“清污分流”既能实现天然裂隙水资源化,又能减轻隧道施工废水水量,减轻隧道施工废水处理厂压力。

  隧道内清污分流示意

  隧道内围岩裂隙水排水路径(未被施工污染的水源)

  隧道内施工废水排水路径(裂隙水经过施工污染的)

  ②靶向工艺保护生态环境,实现资源化利用。针对隧道污水中高浓度悬浮物、泥沙及少量油类污染物的特点,采用“三级预沉→智慧节能微涡混凝→无动力水平管沉淀→消毒清水回用/达标排放”的组合处理工艺,实现了水质的高效净化。西天山特长隧道出口邻近卡拉格玉勒、木扎尔特及格别里奇冰川,该区域冰川水体生态环境极为敏感,通过对隧道污水的处理后再达标排放,有效保护周围水环境安全。隧道污水经处理后作为TBM冷却用水、拌合用水、养护、便道洒水等,实现了水资源的循环利用,显著提高工程的可持续性。

  ③高寒环境稳定运行,高效经济优势显著。通过优化工艺布局、采用模块化设备和低能耗技术,并在冬季保持设备间温度在0℃以上,实现了在冬季低温环境下设备的低成本、高效率、稳定运行,形成了“低成本投入-高效益回报”的模式。实现单位运行成本低于同类工程平均水平,年运行总成本仅48.4~67.8万元,投资回收期约1年。系统水资源回用率超85%,年减少碳排放约50吨CO₂,具有良好的经济可行性和示范推广价值。

  取得成效

  (1)实施效果

  本工程在传统“三级预沉→智慧节能微涡混凝→无动力水平管沉淀→消毒清水回用/达标排放”工艺基础上,实施多项创新与优化,具备突出的示范价值。

  ①技术上,创新采用“分级沉降+智能混凝”集成工艺。通过优化三级预沉淀池配水系统与泥斗倾角设计,增强泥水分离效率,延长有效容积利用率,抗冲击负荷能力显著提升。在混凝段引入基于浊度与流量联动反馈的智能加药系统,实现PAC与PAM的精准投加,药耗降低15%~20%,出水SS稳定控制在10mg/L以下,优于国家一级排放标准,部分水质指标接近回用要求。

  ②工程注重资源循环与二次污染防控:设置污泥浓缩干化一体化单元,减少湿污泥外运量50%以上;处理后清水优先回用于洞内喷雾降尘、车辆冲洗,水资源回用率超85%,大幅降低新鲜水取用量。设施采用模块化钢构预制件,施工周期缩短40%,结构防腐耐用,运行故障率低,适应复杂工况。

  ③全过程贯彻绿色低碳理念,系统能耗低,无异味、噪声污染,配备远程数据监控平台,实现运行状态实时预警与运维管理数字化,智能化水平高。本工程形成了“高效处理—资源回用—智慧管控”一体化解决方案,技术成熟、可复制性强,为山岭隧道类项目提供了经济、环保、可持续的废水治理样板,具有广泛推广价值。

  (2)运行效果

  本工程运行稳定,处理效果显著。系统进水平均悬浮物(SS)浓度为800~1200mg/L,经“三级预沉→智慧节能微涡混凝→无动力水平管沉淀→消毒清水回用/达标排放”工艺处理后,出水SS稳定在10mg/L以下,平均去除率≥98.3%;浊度由进水1000NTU以上降至出水≤15NTU,去除率超98.5%。化学需氧量(COD)由进水120mg/L降至≤50mg/L,去除率约58%,主要得益于悬浮物及附着污染物的有效去除。石油类物质去除率超过90%,出水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)。

  固体废物方面,沉淀污泥经重力浓缩与叠螺机脱水后,含水率由98%以上降至≤60%,减量化率达70%以上;干化污泥定期清运至合规单位进行无害化处置,无害化率100%。处理后清水回用于施工现场降尘、车辆冲洗等环节,日均回用量约2660m³,水资源回用率达85%以上,显著节约新鲜水用量。

  低温运行方面,设备历经冬季低温考验,保持全年连续稳定运行,故障率为零。系统连续运行期间无超标排放,设施运行稳定率达99%以上,有效实现了废水减污降碳与资源化协同治理目标。

  1.4经济社会价值

  本工程总投资约750.99万元,设计处理规模3000m³/d,单位运行成本0.442~0.619元/吨水,低于同类工程平均水平。通过优化工艺布局与采用模块化设备,降低土建与安装费用,设备折旧年均约18万元。系统实现水资源高效回用,出水80%以上回用于施工降尘、车辆冲洗,日均节水约2660m3,年节约新鲜水费用约388万元;有效减少污染物排放,年削减SS排放超120万吨。污泥经干化减量后合规处置,减量率达70%,显著降低危废处置成本。综合测算,年运行总成本约48.4~67.8万元,资源回用与排污费节省年效益约400万元,投资回收期约1年,具备良好经济可行性。工程运行稳定、维护简便,长期运行经济优势明显。结合二次污染可控、智能化管理等特点,技术经济综合效益突出,具有较强的示范推广价值。

  本工程在设计与运行中积极落实碳减排措施,取得显著成效。通过优化工艺流程,采用低能耗设备,单位电耗控制在0.168kWh/m3,较传统工艺节能约15%,年减少碳排放约50吨CO₂。

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