“双碳”目标下沥青混凝土拌合站采用清洁煤粉加热骨料综合技术研究报告
摘要:在“双碳”战略与施工成本高企的双重压力下,寻求沥青拌合站重油替代燃料成为行业痛点。本研究依托黑龙江省多个公路项目,系统开展了清洁煤粉加热骨料综合技术研究。通过现场试验与CFD数值模拟,构建了煤粉燃烧利用率评价体系,提出了最优配风参数组合;揭示了煤粉燃烧产物对沥青混合料性能的影响机理,并制定了酸性中和控制措施;建立了全生命周期环境综合评价体系。结果表明:该技术使燃料成本降低32.8%,每吨混合料CO₂排放减少25%-30%,SO₂减排60%-90%;优化后混合料动稳定度达3200次/mm,冻融劈裂强度比达85.1%,各项指标均优于重油加热组。本研究形成了可复制推广的成套低碳施工技术,为寒区公路建设绿色转型提供了重要支撑。
关键词:清洁煤粉;骨料加热;碳排放;燃烧利用率;沥青混合料;双碳目标
中图分类号:U415.5 文献标识码:A
1.引言
我国公路建设规模持续扩大,沥青混凝土路面占主导地位。拌合站骨料加热环节能耗占生产总能耗的85%以上,传统燃料180#重油不仅价格波动大、成本占比高,且碳排放强度大,与“碳达峰、碳中和”战略目标形成矛盾。我国“富煤、缺油、少气”的能源格局为清洁煤粉替代重油提供了资源基础,但煤粉燃烧若控制不当,易出现热效率低、污染物超标、影响混合料品质等问题。
本研究以LB4000型沥青拌合站为对象,围绕“燃烧效率提升—环境影响控制—混合料性能保障”三大核心问题,开展清洁煤粉加热骨料综合技术攻关,旨在形成兼顾经济性与环保性的系统解决方案。
2. 研究方案与技术路线
2.1 研究内容
(1)沥青混合料生产全环节有害废气排放检测与对比分析;
(2)清洁煤粉加热对沥青混合料路用性能的影响评价及改善措施;
(3)基于数值模拟的煤粉燃烧利用率评价体系与配风参数优化;
(4)清洁煤粉加热综合控制技术的提炼与工程验证。
2.2 技术路线
采用“现场试验为主、数值模拟与室内试验相结合”的方法。首先,在依托工程中设置煤粉、重油、天然气及混烧等多组对比试验,采集排放与能耗数据;其次,基于Fluent软件建立燃烧器三维模型,通过正交试验优化配风参数;最后,对煤粉加热骨料拌制的混合料进行级配、高温稳定性、低温抗裂性及水稳定性检测,综合评价技术可行性与环境经济效益。
3. 关键技术研究
3.1 煤粉燃烧数值模拟与配风优化
基于LB4000型拌合站烘干装置实际结构参数,建立包含一次风、二次风、三次风通道的燃烧器计算域模型,采用标准k-ε双方程模型模拟湍流流动,颗粒随机轨道模型描述煤粉运动,涡团耗散模型和动力/扩散控制模型分别描述气相燃烧与焦炭燃烧,P1模型计算辐射换热。

以火焰长度、火焰宽度及NO排放浓度为评价指标,设计三因素三水平正交试验。结果表明:一次风速对火焰长度和NO排放影响最大,二次风速对火焰宽度影响最大。通过综合平衡法筛选,确定最优配风组合为一次风30m/s、二次风50m/s、三次风40m/s。在该工况下,火焰长度约3.9m,火焰宽度约1.7m,与烘干滚筒骨料料帘最优受热面匹配良好;温度场高温区后移,热力型NOx生成量显著降低,燃烧效率提升至90%以上。
3.2 沥青混合料性能影响与改善
煤粉燃烧生成的微量SO₂会吸附于骨料表面,增加酸性,削弱沥青与骨料的粘附性。本研究对比了煤粉、重油、天然气三种加热方式下AC-20型沥青混合料的路用性能。初始试验中,煤粉组马歇尔残留稳定度为80.2%,冻融劈裂强度比为75.8%,满足规范要求但低于重油组。通过在混合料中添加1.5%消石灰粉进行酸性中和,改进后残留稳定度提升至85.1%,冻融劈裂强度比达到87.1%,低温弯曲应变从2100με提升至2373με,动稳定度达3200次/mm,各项指标全面优于重油加热组。级配检验表明,关键筛孔4.75mm和0.075mm通过率分别为44.8%和5.9%,完全符合规范要求,证明煤粉加热工艺未对骨料级配产生不利影响。

3.3 排放检测与环境影响评价
依托黑龙江省普通国省干线质量提升工程,对煤粉和重油加热进行了系统的排放对比检测。建立包含温室效应潜能(GWP)、酸化潜能(AP)、危害呼吸健康潜能(REP)的多维度环境评价体系。实测数据显示:清洁煤粉系统每吨混合料CO₂排放18-22kg,较重油系统降低25%-30%;SO₂排放0.15-0.30kg,降幅60%-90%;NOx排放0.20-0.35kg,降幅30%-50%;PM2.5排放36μg/m³,降幅42%。三项综合评价指标GWP、AP、REP分别改善28.6%、61.5%和46.7%,环境效益显著。

4. 综合控制技术
综合上述研究成果,提炼形成清洁煤粉加热综合控制技术体系:
(1)燃料质量控制:煤粉含水率≤3%,80%以上颗粒通过200目筛,确保充分燃烧;
(2)配风参数优化:采用一次风30m/s、二次风50m/s、三次风40m/s的分级配风方案,配合变频风机与智能风门控制器,实现风量精准调节;
(3)温度精确控制:骨料加热温度控制在160±5℃,通过热电偶反馈调节煤粉供给量,避免过烧或欠烧;
(4)酸性中和措施:根据煤粉含硫量,在混合料中添加1%-2%消石灰粉,保障沥青与骨料的粘附性;
(5)尾气净化处理:烟气经旋风除尘、布袋除尘两级处理后排放,烟尘浓度≤50mg/m³,烟气黑度≤1级。

5. 工程应用与效益分析
5.1 工程应用概况
本研究技术先后在黑龙江省普通国省干线公路质量提升专项工程(二期)西部地区PPP项目、吉林至黑河国家高速公路山河至哈尔滨段A7标段、国道丹阿公路萝嘉界至保兴段路面改造工程中应用,累计生产清洁煤粉加热沥青混合料18.4万吨,涵盖AC-20和ATB-25两种级配类型。
5.2 经济效益
以2022年实际生产数据测算:采用重油加热,每吨混合料燃料成本为26.55元(重油单价4546元/吨,单耗7.0kg/吨);采用清洁煤粉,每吨燃料成本为12.83元(煤粉单价2200元/吨,单耗5.83kg/吨),叠加设备折旧2.72元/吨,综合成本15.55元/吨,较传统重油加热降低42%。吉黑高速A7标段应用该技术累计节约成本202.47万元,经济效益显著。
5.3 环境与社会效益
全生命周期评价表明,清洁煤粉加热每吨混合料可减少CO₂排放7-8kg,按依托工程年产量20万吨计,年减排CO₂约1500吨。该技术充分利用我国丰富的煤炭资源,降低对进口重油的依赖,符合能源安全战略;同时为公路施工行业提供了可复制的低碳技术方案,对推动交通建设领域“双碳”目标实现具有示范引领作用。
6. 结论
(1)通过CFD数值模拟与正交试验,建立了煤粉燃烧利用率评价体系,确定了最优配风参数组合,燃烧效率达90%以上。
(2)揭示了煤粉燃烧产物对沥青混合料粘附性的影响机理,提出了添加消石灰粉的酸性中和措施,使混合料路用性能全面优于重油加热组。
(3)建立了多维度环境评价体系,清洁煤粉技术实现CO₂减排25%-30%,SO₂减排60%-90%,综合环境效益突出。
(4)形成了“燃料控制—配风优化—温度调节—酸性中和—尾气净化”五位一体的综合控制技术,在多项工程中成功应用,综合成本降低42%。
本研究为“双碳”目标下沥青拌合站能源替代提供了技术可行、经济合理、环境友好的系统解决方案,具备在北方富煤地区公路建设项目中规模化推广的价值。
参考文献
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基金项目:龙建路桥股份有限公司科技项目(合同编号:230000100004258230006)
作者简介:朱有伟(1978-),男,正高级工程师,主要从事公路工程施工技术研究。

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